中井 良和 氏
三菱電機株式会社
常務執行役 CPO、CQO
常務執行役 CPO、CQO
| 1984年3月 | 電気通信大学電子工学科卒 |
|---|---|
| 1984年4月 | 日産自動車株式会社入社 |
| 2014年4月 | 同社 理事 トータルカスタマーサティスファクション本部 企画・管理部担当 |
| 2016年4月 | 同社 常務執行役員 トータルカスタマーサティスファクション本部 生産・市場品質、品質監査担当 |
| 2020年11月 | 日本電産株式会社 車載事業本部グローバル品質統括部長 |
| 2022年4月 | 三菱電機株式会社 常務執行役 CPO、CQO |
――品質不正問題に揺れるさなかの2022年4月に三菱電機に入社され、常務執行役 CPO(ものづくり担当)、CQO(品質改革推進本部長)に就任しました。入社の経緯を教えてください。
中井:私は当時、日産自動車から転職して日本電産に在職していました。三菱電機の品質不正問題については、報道を通じて知っていました。また公表された調査委員会による調査報告書にも目を通していました。それらの情報から、自分なりに「こういうことがあったのではないか」という漠然とした思いは持っていました。そんな時、ある方から「三菱電機で品質の責任者を募集しているので応募してみないか」と声をかけていただきました。最初はどうしようかと思いました。日産自動車時代に改革の大変さは身に染みていたので、躊躇する気持ちもありましたが、偶然にも新たに就任した三菱電機 漆間啓社長の新聞記事を読んで、漆間社長が会社の体質を変えようと覚悟している気持ちがよく分かりました。そういうこともあり、決意を固めました。
――実際に初めて漆間社長と会った時の印象はどうでしたか。

中井:「とにかく会社を変えたい」というメッセージを感じました。ものづくりを直さないと品質も良くならない。だからものづくり全体を見直す。そんな話をしました。他の会社でも品質に関する問題が起こっています。原因、根底にあるのは同じなのではないかと予想していました。三菱電機は日本のインフラを支える企業です。防衛関連事業も担っています。日本のものづくりを象徴する会社で、改革に取り組むことで、日本のものづくりそのものを立て直すというと言いすぎですが、そういう思いもありました。メディアは検査不正と言っていましたが、本当に問題が発覚した場所はもっと上流にあるのです。
――実際に入社して、社員の方々と接する中で受けられた印象はどのようなものだったでしょうか。
中井:最初の一週間は報告書に関連する情報の中身を全部読ませてもらいました。報告書としてまとめる前の各事業所から上がってきた生の情報一つひとつについてです。それを見て、やっぱりそうだと思いました。もちろん時間がかかるのは間違いないのですが、やれるとも思いました。
まずどこか一か所工場を見せてもらうことにし、変圧器を製造する工場に行きました。工場に着いて最初に思ったのは、作業環境がいいところだなということでした。工場内にエアコンがちゃんとありました。掲示板を見てもきっちりとしています。「なぜこのようなところで不正が起こったのだろう」と不思議でした。ところが、検査をする現場に行って感じるものがありました。計測器も使っている道具も古いものでした。古い道具だと測定精度が悪いため、一度で測定が終わらずとても大変なのです。また、測定には湿度や温度を一定にする必要がありますが、それを自動で調整できるようになっていないので、自分たちで調節をしなければなりません。現場の担当者に多大な負担がかかっていることは容易に想像できました。検査を担当する人が悪いわけではなく、環境がそうなっていたのです。働いている人は不正をしたくてやっているわけではないのに、せざるを得ないように追い込んでいる。その環境を取り除けば問題が起きないのです。その後他の工場も回りましたが、どの工場にも三菱電機が成長してきた軌跡がありました。他社がやっていない技術があり、先人が築いた技術がありました。だからこの会社は技術がなくて不正が起こったわけではない。でも技術者が自信を持って仕事ができる環境になっていない。だからそれを直していけばいいのだと、改革の方向性を見出しました。
まずどこか一か所工場を見せてもらうことにし、変圧器を製造する工場に行きました。工場に着いて最初に思ったのは、作業環境がいいところだなということでした。工場内にエアコンがちゃんとありました。掲示板を見てもきっちりとしています。「なぜこのようなところで不正が起こったのだろう」と不思議でした。ところが、検査をする現場に行って感じるものがありました。計測器も使っている道具も古いものでした。古い道具だと測定精度が悪いため、一度で測定が終わらずとても大変なのです。また、測定には湿度や温度を一定にする必要がありますが、それを自動で調整できるようになっていないので、自分たちで調節をしなければなりません。現場の担当者に多大な負担がかかっていることは容易に想像できました。検査を担当する人が悪いわけではなく、環境がそうなっていたのです。働いている人は不正をしたくてやっているわけではないのに、せざるを得ないように追い込んでいる。その環境を取り除けば問題が起きないのです。その後他の工場も回りましたが、どの工場にも三菱電機が成長してきた軌跡がありました。他社がやっていない技術があり、先人が築いた技術がありました。だからこの会社は技術がなくて不正が起こったわけではない。でも技術者が自信を持って仕事ができる環境になっていない。だからそれを直していけばいいのだと、改革の方向性を見出しました。


